1、 高含水量的原因
(1) 靠近屋頂?shù)臑V板靠近風(fēng)道,中間的濾板相對較遠(yuǎn)。吹氣過程中,氣壓逐漸降低。由于中間濾板風(fēng)壓不足,浮選精煤含水量無法有效去除。
(2) 一次投料濾餅中部只能形成一層粗顆粒透水層。濾餅總厚度大,透水性差,浮選精煤含水量高。
(3) 進(jìn)料粒度不均勻。浮選精煤進(jìn)入精煤池后,粗顆粒易沉降,造成各包水偏差大,浮選精煤含水量不僅不合格,而且不穩(wěn)定。
(4) 擠壓吹氣不能同時進(jìn)行,濾餅不松。當(dāng)壓制時間達(dá)到一定程度時,延長壓制時間對水分含量的影響不顯著。
浮選精煤粒度組成較細(xì),不利于快開隔膜壓濾機(jī)脫水。
2、 如何解決
(1) 將快開隔膜壓濾機(jī)的進(jìn)料方式改為單側(cè)進(jìn)料,解決了卸包時中心進(jìn)料孔內(nèi)物料堆積的問題,降低了物料堆積對浮精礦含水量的影響。
(2) 將復(fù)合濾布改為單纖維濾布,具有強(qiáng)度高、不易堵塞、不易變形、孔徑均勻、易清洗再生等優(yōu)點,每24小時(或停機(jī)時間)清洗一次濾布,保證濾布毛孔不堵塞。及時對損壞的濾布進(jìn)行檢查、更換和修理,確保濾布完好,回收利用,降低成本。
(3) 通過減少兩端濾板的排水孔,減少高壓空氣的損失,中間濾餅的含水量不會因氣壓的衰減而過高。
(4) 也就是說,給煤300秒后,將壓力改為20秒,然后完成連續(xù)給煤,在濾餅中形成兩層粗顆粒滲透層,降低潔凈煤的含水量。
(5) 濃縮罐內(nèi)增設(shè)高壓風(fēng)管進(jìn)行吹混,保證浮選精煤粒度充分混合,保持粒度均勻。
(6) 對快開隔膜壓濾機(jī)的操作程序進(jìn)行了改造,使壓濾機(jī)與吹風(fēng)同時進(jìn)行,保證了濾餅的松脫,增加了濾餅的透水性和透氣性。
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