1、 含水量高的原因
(1) 頂板附近的濾板靠近風(fēng)管,中間濾板相對(duì)較遠(yuǎn)。在吹掃過(guò)程中,由于中間濾板氣壓不足,風(fēng)壓逐漸降低,浮選精煤含水量不能有效去除。
(2) 濾餅中部一次進(jìn)料只能形成一層粗粒透水層。濾餅總厚度厚,透水性差,浮選精煤含水量高。
(3) 進(jìn)料粒度不均勻。浮選精煤進(jìn)入精煤池后,粗顆粒易沉降,導(dǎo)致各包水偏差較大。浮選精煤含水量不僅不合格,而且不穩(wěn)定。
(4) 壓吹不能同時(shí)進(jìn)行,濾餅不松動(dòng)。當(dāng)壓制時(shí)間達(dá)到一定程度時(shí),延長(zhǎng)壓制時(shí)間對(duì)含水率的影響不明顯。
浮選精煤的細(xì)顆粒組成不利于快開(kāi)式隔膜壓濾機(jī)脫水。
2、 如何解決這個(gè)問(wèn)題
(1) 將快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)的進(jìn)料方式改為單面進(jìn)料,解決了卸料時(shí)中心進(jìn)料孔積料的問(wèn)題,降低了物料堆積對(duì)浮選精礦含水量的影響。
(2) 將復(fù)合濾布改為單纖維濾布,具有強(qiáng)度高、不易堵塞、不易變形、孔徑均勻、易于清潔再生等優(yōu)點(diǎn)。每24小時(shí)(或停機(jī)時(shí)間)清潔一次濾布,以確保濾布的毛孔不被堵塞。及時(shí)檢查、更換、修復(fù)破損的濾布,保證其完整性和可回收性,降低成本。
(3) 通過(guò)減少兩端濾板的排水孔,減少了高壓空氣的損失,中間濾餅的含水量不會(huì)因氣壓的衰減而過(guò)高。
(4) 給煤300s后,壓力改為20s,完成連續(xù)給煤。為了降低精煤含水量,濾餅中形成了兩層粗顆粒。
(5) 濃縮槽內(nèi)加入高壓風(fēng)管吹混,保證浮選精煤粒徑充分混合,保持粒徑均勻。
(6) 對(duì)快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)的操作流程進(jìn)行了改造,保證了濾餅的疏松性,提高了濾餅的透水性和透氣性。